广东茂名石化乙烯动力二厂
项目背景:
410吨循环流化床锅炉,原排烟温度146℃以上。
存在问题:
1、由于该锅炉安装运行使用时间较长,受热面的传热效率较新锅炉有所降低,其运行排烟温度平为146℃左右,造成锅炉排烟损失增加,引风机出力增加。2、目前运行的排烟温度为146℃,此温度对电除尘器来讲偏高。
实施改造方案:
在水平烟道加装两台相变换热器吸热段,将排烟温度降至126℃,且可调可控;把相变段得最低壁面温度控制在110℃,将回收的热量用于加热锅炉补水,将其从50℃加热至95℃,同时在进除氧器之前新安装一台乏汽回收器,从而降低除氧器的乏汽排放量。
改造后的节能效果:
改造后排烟温度125℃,换热器最低壁温110℃,回收热量用于加热锅炉补水,节省大量高品位蒸汽,同时降低了除氧器的乏汽排放;经计算年节约标煤量3948吨/年·台